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“大庆工匠”风采 | 秦学:“炼塔”守护者
发布时间:2024-02-23      来源:大庆网    

爬管线、看设备、记参数

不论是寒风凛冽 还是骄阳似火

对首届“大庆工匠”获得者

秦学来说

都是每天必修的“课程”

虽然早已烂熟于心

但他说

32年以来只有亲眼看到

亲手摸到这巍巍炼塔

才能安心 才能有灵感出现

  刚上班的前几年,秦学每天都穿梭于装置中,爬上管廊,巡检管线、阀门运转情况,用短短的时间就摸熟了二套ARGG装置所有系统的工艺流程。

  他先后从事过稳定、分馏、班长等操作岗位,记下了厚厚的学习笔记、画下了上百余张流程图。熟悉了整个流程以后,对于提高生产效率,秦学也有了自己的思考。

  大庆炼化公司炼油生产二部催化作业区特级技师大庆工匠秦学说:“发现在我们装置,开停工的时候,时间特别长,效率比较低。我们就琢磨怎么能够给它提高效率,缩短开工时间,缩短开工时间就是能保证生产效率,可以提高生产效率。”

  原来的设计是开工之前,由于塔内空置,所以抽出、反塔泵都无法开启,只能等塔启动后,塔内有油,才能启动两个泵站。秦学反复琢磨能不能让双泵提前启动。终于在参加工作的10多年后,他想到一个办法,给两个泵之间直接加上一条跨线。

  秦学说:“好几个流程都是这么改的,提前循环泵一直循环转着,所以等开工过程一到,直接给跨线一关死,给反塔一打开,流程就通了,能提高一天时间,提前一天开工以后,产生的效益就得好几千万。”

  参加工作32年来,他先后提出合理化建议百余项,仅近三年来就解决生产难题12项,累计创效1000多万元。获得国家专利2项,发表技术论文6篇。并解决了分馏塔顶循结盐这个长期影响生产的老大难问题。

  在分馏塔塔顶有气口,气体上走,液体下流,时间一长孔气孔就会被结盐堵死。结盐之后,就得有一个非常复杂的除盐过程,即耽误生产还影响质量。

  秦学说:“加了一些设备,可以把热水冲洗里边的油盐,把油里的盐直接给它洗掉,返回它里头,里头含盐量特别少,所以塔盘就不堵了。就是这样,不停地一直在洗来回循环,就这样给油里的盐全都给洗差不多了。”

  顶循系统在线除盐流程简单、投资少、能耗低,提高了分馏塔顶循系统运行的安全性、稳定性和经济性,每年可节支110.91万元。如今,作为大庆炼化公司技师协会炼油分会的副主任,秦学带领技师协会的人员分享操作经验,讨论先进工艺,攻关生产瓶颈,解决了《油浆系统结焦》等攻关课题93项,申报国家专利2项,使参与员工的业务水平也大有提高。

  秦学说:“言传身教是带领徒弟把所学的知识,包括现场流程,还有理论全传给他,完了到年底对他进行考核。为公司能平稳生产,还有安全生产,为公司的效益要提供很大的保障。”

  记者:周善军

 
 责任编辑:李 红艳
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